河南威猛振動設備股份有限公司
宣傳

位置:中冶有色 >

> 廢水處理技術

> 多金屬選礦廢水循環利用實踐研究

多金屬選礦廢水循環利用實踐研究
2023-02-21 11:20:04 來源:中國有色集團撫順紅透山礦業有限公司選礦廠
715        0
1.概述

紅透山選礦廠是一座日處理量為2000噸的多金屬選礦廠,主要有用礦物為黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦和閃鋅礦,其次還含有金、銀等稀貴金屬。選廠廠采用優先浮選流程,浮選順序為依次浮選黃銅礦——閃鋅礦——黃鐵礦和磁黃鐵礦,其中金、銀被富集在銅精礦中。選礦過程中,根據銅、鋅、硫及金、銀的不同特性,浮選中需添加氧化鈣、異丁基黃藥、丁銨黑藥、硫酸銅、2#油和11#油。選礦生產用水單耗為5—6噸/噸原礦,年消耗水量為410萬噸。選礦廠所排出的廢水,由于是采用浮選方法選礦后的廢水,其中含有剩余浮選藥劑及重金屬等有害成分,直接排放會對環境造成較大危害;凈化處理成本又比較大,會增加企業負擔;如果能循環利用,不僅減少污染物排放,降低環境污染,而且節約生產用水,一舉兩得。但在多金屬礦物選礦中,不同的有用礦物浮選所用的藥劑各不相同,選礦廢水中的剩余藥劑很可能對選別過程造成負面影響,因此,多金屬選礦廢水循環利用一直是選礦專業的一大難題。紅透山選礦廠經過大量試驗研究,將選礦廢水應用于生產,取得了很好的效果。

選礦廢水成分表 表-1

選礦廢水成分表 表-1

從紅透山選礦廢水中的成分看,懸浮物和化學需氧量COD都嚴重超標,PH值則低于標準值,銅、鋅等重金屬離子還在標準范圍內。

2.小型試驗

小型試驗是生產試驗的基礎,可以為生產應用提供依據。我們用未加任何處理的選礦廢水與原生產用水——大河水進行小型對比試驗,考察選礦廢水中的有害雜質對浮選指標的影響。由于硫浮選是紅透山選礦廠的最后一道作業,在所添加的浮選藥劑中,只有氧化鈣對其有負面影響,而選礦廢水的PH值偏酸性,有利于硫的上浮。因此,在試驗過程中,僅對銅、鋅進行了考察,試驗結果見表-2。

大河水與選礦廢水小型對比試驗結果 表-2

大河水與選礦廢水小型對比試驗結果

從試驗結果看,在選銅作業中,使用大河水時,銅精礦的品位和回收率都高于使用選礦廢水,但用廢水時,銅精礦中鋅的損失少于大河水;在選鋅作業中,用廢水時,鋅精礦的產率增大,精礦品位低,并且鋅精礦含硫高,硫的損失高于大河水,而鋅的回收率卻遠高于大河水。

考慮到選礦廢水中的主要成分,可能是COD和重金屬離子對浮選產生了影響,我們對選礦廢水進行了處理,加入氧化鈣并使其充分接觸空氣,降低COD和重金屬含量,再次進行試驗,試驗結果見表-3。

大河水與選礦廢水小型對比試驗結果 表-3

大河水與選礦廢水小型對比試驗結果
從試驗結果看,處理后的廢水試驗結果,銅精礦的品位和回收率都與大河水相當,而銅精礦含鋅低于大河水,鋅精礦品位也有所提高,可見,處理后的廢水比較適合浮選。

3.生產試驗

根據小型試驗的結果,經過實地考察研究,決定進行生產試驗。將選礦生產產生的廢水全部集中于尾礦庫中,在尾礦壩下修建曝氣池,面積達530平方米,曝氣池修成階梯形,以使廢水充分接觸空氣和有足夠的沉淀時間,降低水中COD和懸浮物,曝氣池下出口用管道與原有的供水井連接,采用原供水系統供生產用水。在磨礦過程中加入大量的氧化鈣,調整礦漿PH值,兼顧降低有害重金屬離子的影響。改造后,使用選礦廢水進行了為期一個月的生產試驗,生產試驗結果見表-4、表-5。

生產試驗結果 表-4
生產試驗結果


生產試驗結果 表-5

生產試驗結果


使用廢水期間現場表現為浮選泡沫有些粘,加上刮出產品金屬量的增大,經常出現泡沫槽滿槽現象,且銅泡發灰,不利于浮選工判斷品位。從兩者指標對比來看,使用廢水期間銅原礦品位略高于大河水使用期間,鋅原礦品位比生產水高0.358%;從精礦品位看,廢水銅精礦品位比生產水低1.196%,鋅精礦品位高0.655%;廢水銅、鋅精礦回收率分別比大河水高0.78%和2.6%。另外,從金屬互含情況看,廢水均低于大河水,但從尾礦含銅看,廢水高于大河水,有可能是使用廢水使這部分銅的可浮性降低。從以上指標分析看,除銅精礦品位外,其他指標廢水均好于大河水。

綜合上述指標分析,單從廢水使用期間與前期使用大河水期間指標對比看,使用廢水,銅、鋅精礦回收率都有不同程度提高,鋅精礦品位也有一定提高,且金屬互含減少。

4.生產實踐

紅透山選礦廠在廢水循環利用初期,選礦指標都比較好,但經過半年多的生產后,由于廢水中的有害成分的積累,生產指標受到了一定的影響,主要表現在銅指標上,回收率較低。廢水循環利用后,廢水成分與之前未利用時的對比見表-6。從表上看,無論是COD、懸浮物,還是重金屬離子都有了明顯的升高。針對這一情況,在尾礦壩下又增加了一座曝氣池,面積達4100平方米,增加了選礦廢水的沉淀、曝氣時間,進一步降低廢水中的有害成分,并在生產過程中,針對選礦廢水的特點,及其在生產中產生的現象,對現有的浮選藥劑制度進行了調整。

選礦廢水循環利用前后成分對比表 表-6
選礦廢水循環利用前后成分對比表

1)減少捕收劑異丁基黃藥用量

捕收劑異丁基黃藥是浮選銅、鋅、硫的共同的捕收劑,選礦廢水中剩余的藥劑主要還是黃藥,根據生產中的浮選現象適當降低捕收劑黃藥的用量,節約了選礦成本。

2)減少起泡劑的用量

選礦廢水中剩余的起泡劑造成浮選泡沫粘性增大,根據這種現象,減少了銅、鋅、硫浮選起泡劑的用量,在泡沫較粘時,鋅、硫浮選甚至不用起泡劑。

3)減少捕收劑丁銨黑藥用量

由于回水利用后,泡沫發粘,而黑藥又具有一定的起泡性,因而需要降低黑藥的用量。

4)白灰用量的變化

由于選礦廢水PH值為5~6,偏酸性,所以在選礦廢水使用之初,我們認為應該增加白灰的用量來提高礦漿PH值,并需要用白灰來消除礦漿中的有害離子。因此,在生產試驗時,我廠的白灰用量曾一度增加,但是,經過一段時間生產運行后,在選鋅過程中,由于白灰用量的增加,礦漿粘度增大,鋅精礦品位不易控制,經常出現鋅廢品。因此,我們增加磨礦的一段白灰用量,降低或撤消二段白灰的添加,收到了很好的效果。

5)硫酸銅用量的變化

在選礦廢水使用之初,由于白灰用量的增加,增大了硫酸銅的消耗,在降低二段白灰用量之后,硫酸銅用量也相應要降低。

5.效益分析

根據選礦廢水的特點及生產變化情況調整藥劑制度后,經過2011年的生產,這種藥劑制度比較適合回水利用,生產指標有了很大提高,在精礦品位完成計劃指標的情況下,銅回收率提高0.96%,年創效益362萬元;鋅回收率提高1.28%,年創效益129萬元;降低了黃藥、黑藥浮選油和硫酸銅的消耗,年節約藥劑成本100多萬元,年節約生產用水270萬噸,為企業多創效益726萬元。

6.結論

紅透山選礦廠生產的廢水為多金屬選礦廢水,內含剩余浮選藥劑及重金屬離子,選礦廠認真研究了廢水的組成,針對廢水中對選礦生產有害的成分采取有效措施去除。經過一系列的小型試驗和生產試驗,將選礦廢水成功循環應用于生產,并在生產中調整藥劑制度,使選礦廢水適合生產需要。紅透山選礦廢水循環利用于生產,不僅使選礦技術指標得到了提高,還節省了藥劑消耗,節約了生產用水,年節約藥劑成本100多萬元,節約生產用水270萬噸,為企業多創效益726萬元;同時,所產生的社會效益更是不可估量,并且可以為其他類似選礦廠提供廢水循環利用的依據,是一個有利于社會,有利于企業的改造項目。
分享 0
         
舉報 0
收藏 0
反對 0
點贊 0

 評論 (0條)

200/200
浙江艾領創礦業科技有限公司
宣傳

首頁

在線客服

公眾號

電話

頂部
咨詢電話:
010-88793500-803
18禁男女污污污午夜网站免费,朝鲜妇女bbw牲交,国产毛2卡3卡4卡视频免费,久久亚洲欧美国产精品